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化学品泄漏专项应急预案最新4篇
大小:25.58KB 5页 发布时间: 2023-04-10 10:31:44 14.82k 14.54k

5、专业消防队到达事故发生地后,要认真、整齐的佩戴好防火、防毒、防爆的防护服和面具,迅速查明现场有无人员受伤、中毒,并以最快的速度将伤者抢救出事故现场,交医疗救护组医治。

6、指挥部成员到达事故现场后,根据事故态势及危害程度,要迅速作出相应的救援方案,组织调整好各专业救援队伍的协调抢险救援工作,下达救援指令,如事故救援队受阻或进一步扩大时,应向外请求支援。

7、生产管理部到达事故现场后,会同事故发生单位,迅速查明氧气泄漏点、范围、危害程度及原因,并想尽一切办法,控制和切断险源,做出局部或全部停车的决定,及时将查明的事故现场情况报告指挥中心,以便做出正确的救援指令。

8、保卫人员到达事故现场后,会同事故单位,担负治安和交通指挥,组织纠察,在事故现场周围设岗,划分禁区,加强警戒和巡逻检查,并指挥作业人员和周边居民的疏散工作。

9、医疗应急中心到达现场后,与专业消防队配合,立即展开对伤员的救护工作,并向抢险人员进行职业防护的宣传,咨询工作,将处理的伤员及时送往医院继续治疗。

10、抢险抢修队到达现场后,根据指挥中心下达的指令,迅速抢修设备设施,消除隐患,控制险源,避免事故的进一步扩大。

三、应急反应组织指挥机构及报告程序

四、应急组织指挥机构职责

五、氧气泄露处理措施

1、发现氧气泄露或可能氧气泄露后,现场员工应立即按应急报告程序进行处理,报告相关部门,做临时现场防护。

2、科室负责人在接到报告后,责令专业人员到现场确认。

如泄露发生在总管线上,立即汇报给中控室,通知制氧作业区关闭主管线供气阀门(首先关闭启动阀,然后关闭手动阀),主管线用户端开启放散阀门,排放管道内的氧气;如果泄露发生在支管线上,关闭进入分厂(车间)的总阀门,然后开启分厂(车间)放散阀,排放支管内剩余氧气;再由专业人员根据危险程度、实际情况与维修人员制定处理方法。

3、将管道内气体放散后,当管道内压力低于0.1Mpa情况下,可以进行非动火类操作。

4、非动火类操作要求必须使用铜制禁油工具,操作人员要求穿戴防静电工作服装,操作过程中要求动作稳重缓慢,并处理现场有防护站人员检测周围氧气浓度,检查氧气浓度是否在19.5%-22.5%之内。

5、动火类操作,必须关闭泄露管道的氧气供应阀门,并用氮气吹扫后,测定氧气浓度合格后方可动火操作,动火过程中实时检测氧气浓度。

6、对泄露部分安装时,对新使用的阀门、法兰、垫片必须经过脱脂后方可安装(脱脂严格按照脱脂要求进行)。

7、处理完毕后的管道,必须经过吹扫后方可通入氧气,对进行过动火操作的管道要求氮气吹扫至少10次,方可通入氧气,通入氧气过程要求缓慢。

8、低压氧气管道通入氧气后,在0.5Mpa时进行测漏(使用液封法);中压氧气在1.0Mpa时进行测漏(使用液封法,如果时间允许,使用保压法)。

9、测漏合格后,逐渐将压力升至正常,恢复正常生产作业。

六、附注意事项

1、在氧气浓度偏高(大于22.5%)地点,处理人员应将手机、随身携带金属用品放置在安全处。

2、处理人员不应过多,2-3名处理人员和1名指挥协调人员为最佳。

3、氧是化学性质活泼的元素,除了惰性气体,卤素中的氯、溴、碘以及一些不活泼的金属(如金、铂)之外,绝大多数非金属和金属都能直接与氧化合,所以现场绝大部分物品在高浓度氧气中都将是易燃物。

4、在0.1 MPa(1个大气压)的纯氧环境中,人只能存活24小时,就会发生肺炎,最终导致呼吸衰竭、窒息而死。

人在0.2 MPa(2个大气压)高压纯氧环境中,最多可停留1.5小时~2小时,超过了会引起脑中毒,生命节奏紊乱,精神错乱,记忆丧失。

如加入0.3 MPa(3个大气压)甚至更高的氧,人会在数分钟内发生脑细胞变性坏死,抽搐昏迷,导致死亡。

5、在常压下,当氧的浓度超过40%时,有可能发生氧中毒。

吸入40%-60%的氧时,出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳嗽加剧;严惩时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合症。

吸入氧浓度在80%以上时,出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱,继而全身强烈性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡

化学品泄漏专项应急预案2

为了全面贯彻落实上级公司的安全生产应急管理工作视频会议精神,按照《关于加强安全生产应急管理工作的通知》(**集生【2015】303号)文件要求,开展专项应急演练活动,旨在提高岗位应对突发事件的处置能力。

*****有限公司(以下简称“公司”)于11月24下午14:00开展氯硅烷罐区危险化学品泄漏事故应急救援演练。

此次演练由公司安生环部组织,由设备部、质量技术部、还原氢化车间、动力车间、维修车间、生产安保队、**区河滨工业园区消防特勤大队参加,共计30余人参加,共出动消防车辆2台、物资运输车辆1台、医疗应急救援车1台、正压式呼吸器4具及其他消防器材。

公司为此次安全应急演练专门成立了工作小组、策划小组、后勤保障小组、评估小组,制定了明确的计划,经过桌面推演、现场预演、现场准备、正式演练等四个程序。

正式演练的流程是:

1.事故源:氯硅烷罐区AB100罐出料阀模拟泄露氯硅烷、释放烟雾(由工业盐酸代替发烟、干柴代替起火)。

2.预警机制:由当班生产安保人员巡检发现、逐级上报当班值长,安生环部领导,同时进行现场安全处置。

3.响应机制:接警后,各级主要负责人员陆续到达现场。

4.现场勘察:确定事故的情况、制定对策、启动应急措施。

5.事故处理:关闭阀门、地槽排液、现场堵漏、消除隐患、启动高低压消防、泡沫消防、灭火器等。

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