4、改进生产组织模式,从单班制向两班制转型;
5、建立小组早晚会机制,以及生产部周例会机制;
6、加强工艺的监察职能;
7、规范设备保养;
8、成立品管圈,设立专项进行技术攻关;
9、将5S与生产组织、制程品管和物流管理相结合。
三、管理排期
1、组织机构调整:1-3月;
2、两班制规划:1-3月;
3、组长系统管理培训:1-6月;
4、导入绩效考评:3-6月;
5、建立小组早晚会机制:2-4月;
6、生产部周例会:2-8月;
7、成立品管圈:4-11月;
8、将5S与生产组织、制程品管和物流管理相结合:4-12月;
9、开展工艺监察:3-12月;
10、设备大检修:6-7月。
20xx年,我们将继续认真贯彻公司的指示要求,总结20xx年的工作经验和教训,创新工作方法,争取投入更多的人力和技术,扎实地把节能降耗工作做得更好。真空管车间在这方面需要做以下六项工作:
1、引进全自动封口机,实现节能降耗的新突破。
经过一整年的摸索实践,我们已经基本掌握了全自动封口机的操作和质量控制要点,成品率可达到98.9%。下一步,我们计划淘汰现有的8台卧式封口车床,并重新申请购置2台全自动封口机,以提高生产效率。新设备的购置不仅可以减少人力成本,还能节省能源消耗,预计每年可为公司节约248,400元。
2、改造旋转排气台,实现自动锁母。
目前,排气台机组的操作需要人工手动松、卸螺母。为了减少员工的体力劳动,我们计划改造旋转排气台,实现螺母的自动锁紧。这样不仅可以提高工作效率,还能体现车间设备的自动化程度和人性化管理。
3、加工、设计热管退火炉,提高产品质量和节约能源。
为了稳定产品质量,消除热管冷凝端应力,我们计划在20__年加工、设计热管退火炉。通过配置退火炉装置,可以更彻底地消除应力,提高产品性能和用户的使用安全。同时,预计每年可以节约天然气消耗10万元。
4、设计镀膜机停机扩散泵降温降装置,提高设备维修效率。
针对镀膜机停水或停产时,需要对扩散泵进行降温,以免损坏设备。为了加快降温时间,我们计划设计降温装置,通过压缩空气进行气体冷却,从而节约能源和减少设备停机时间。
5、设计清洗机内管自动加塞装置,提高生产效率和职工安全。
为了减少职工的劳动强度和提高操作安全性,我们计划设计清洗机内管的自动加塞装置。目前,这个操作需要人工加装橡胶塞阻水,非常繁琐。通过自动加塞装置,可以减少劳动强度,提高生产效率,并减少安全隐患。
6、优化现场管理,移除不使用的设备。
上海安峰的两台清洗机已经超过3年没有正常生产了。为了改善现场拥挤的局面,我们建议将这两台设备移除生产厂区,另作处理。这样可以改善前道工序的情况,有利于车间整体生产工作的顺利进行。
通过以上六项工作,我们相信真空管车间能够进一步提高生产效率,降低能源消耗,提升产品质量,为公司的发展做出更大的贡献。
生产车间工作总结报告500字精选6
__公司自开业以来,各项工作已基本稳定,但仍有许多方面需要进一步完善。针对公司目前的状况和下半年的工作任务,公司将重点关注生产管理、市场拓展和经济效益的提升。以下是主要工作重点:
一、生产管理方面
(1)确保生产正常运转
由于员工到位不及时以及水电等问题,导致生产过程中机器开停不稳定,影响了生产的稳定性和正常运作。此外,由于公司处于起步阶段,仍采用一班工作制,也对产品的产量和质量产生了较大影响。为解决这些问题,公司将积极推进各项工作,尽快确保所有岗位员工到位,并逐步实行二、三班工作制。提高车间运作效率,并计划在8月份将公司的月产量提高到6000-8000吨左右。
(2)设备完善到位
由于公司处于起步阶段,虽然目前车间生产已基本得到保证,日产量最高已达到270支,但仍与预期目标相差较大。主要原因在于设备完善和人员到位方面存在问题。现有设备未充分利用,部分设备和人员尚未全面投入生产。此外,公司的二期工程设备尚未到位,这两点都对车间产量和人员利用率产生了重大影响。因此,在近期的工作中,公司将优先完善现有设备,并大力引进新设备以增加产量和效率。
二、内部管理方面
(1)降低生产成本,提高竞争力