2. 为了尽快实现生产能力,我们实施了强化训练法,针对机加工组织集中强化理论、实操训练,通过短期学习和考核,使新员工及时有效地独立上岗,为生产任务争取宝贵的时间;
3. 为提高车间人员的工作效率和安全性,我们对车间内的设备工具使用和安全生产知识进行了培训;
4. 为了降低轴头不合格率,我们组织了机械加工进行了轴头加工工艺理论和现场实操培训学习,使员工对产品质量意识有了进一步的认识和提高;
5. 我们坚持每月安全检查工作,及时发现安全隐患,跟踪整改,没有发生重大安全事故。我们还配合工艺部对相关设备进行改造,增加安全防护设备,提高员工的安全性,例如在机加三车床上增加了电器箱漏电开关,防止铁屑飞溅造成不必要的伤害;
6. 为满足生产需要,我们落实了机加工早晚班考勤制度,制定了单班作业,互相制约,以提高员工的纪律性。
第三、新产品的研制和生产:
1. 我们加工了一系列加长轴系的轴类产品,如美式及德式2t、9t、11t、12t、16t、18t、gs12t;
2. 我们也加工完成了一些新的悬挂类别产品,包括非洲的悬挂bc1411f、bcg1611和空气悬挂9t、11t、13t;机械悬挂8t、11t、13t、16t系列特种产品等。
在生产过程中我们也遇到了一些问题和事件:
1. 美式13t、14t、16t双头镗床的应用出现了不对称性、椭圆大小和质量不稳定等问题;
2. 德式12t、16t焊机底板工装不稳定,上下偏位将直接影响到下工序(德式轴双头镗)的加工效率和质量;
3. 更换ts1数镗机系统对德式轴产量有影响;
4. 使用推方机推方时出现了推方机本身的故障和轴管壁厚问题。
虽然我们在生产过程中遇到了一些问题,但是通过团队的努力和合作,我们成功地克服了这些困难,并取得了不错的成绩。明年我们将继续努力,进一步提高生产效率和产品质量,为公司的发展做出更大的贡献。